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匯川變頻空壓機(jī)節(jié)能控制方案

點(diǎn)擊數(shù):3927 更新時間:12/31/2024 2:51:13 PM Tag: 匯川變頻空壓機(jī) 變頻空壓機(jī)方案

一、
變頻空壓機(jī)節(jié)能原理

   變頻器矢量控制技術(shù)是將電動機(jī)定子電流分解為正交的勵磁電流和轉(zhuǎn)矩電流兩個分量,分別進(jìn)行控制。使電機(jī)在低頻(0.5HZ)時,也能保證150%的輸出扭矩。從而使空壓機(jī)能夠完成休眠、帶載直接啟動等等功能。由于采用了矢量變頻技術(shù),使電機(jī)電流使用率大幅提高,實(shí)現(xiàn)最大限度的節(jié)能。

01.可變流量,避免加卸載控制的浪費(fèi)

 

    如圖所示,工頻控制時,機(jī)組需要頻繁對電磁閥進(jìn)行加卸載,每次加卸載都會有電流突變,而變頻控制時,變頻器通過調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,根據(jù)實(shí)際需求氣量產(chǎn)氣,既降低了高負(fù)載運(yùn)行電流,也避免了卸載浪費(fèi)損耗。

圖片

圖1 工頻、變頻控制電流特性對比


02.
恒壓供氣,
避免壓差產(chǎn)生的浪費(fèi)


    如下圖所示,工頻機(jī)組是通過設(shè)定“工作壓力上限”和“工作壓力下限”,排氣壓力在工作壓力上限和下限之間不停的浮動。而變頻機(jī)組則可以根據(jù)實(shí)際的用氣量自動調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速;并采用了先進(jìn)的PI調(diào)節(jié)算法,使排氣壓力穩(wěn)定在設(shè)定壓力±0.02Mpa的位置。

    例如:假設(shè)實(shí)際用氣壓力為7Bar,工頻機(jī)組設(shè)定“工作壓力上限”和“工作壓力下限”分別為6bar和8bar。壓力就在8bar和6bar之間浮動,而電磁閥在8bar時卸載,6bar時加載,2bar壓差就帶來了高負(fù)荷電流損耗。圖中陰影部分即為節(jié)省的能耗。

 

     圖2 變頻、工頻控制氣壓對比圖

 

二、變頻空壓機(jī)特點(diǎn)

01.
省電

    矢量變頻空壓機(jī)采用矢量變頻節(jié)能技術(shù),具體原理參見變頻空壓機(jī)節(jié)能原理一節(jié)。

02.

供氣壓力恒定

    普通空壓機(jī),通過設(shè)定“工作壓力上限”和“工作壓力下限”將氣壓穩(wěn)定在一定的范圍,這就導(dǎo)致氣壓必定是不穩(wěn)定的,而且有很大的浪費(fèi),降低生產(chǎn)效率,嚴(yán)重的會降低產(chǎn)品質(zhì)量。

    而矢量變頻空壓機(jī)通過內(nèi)部PI調(diào)節(jié),可以產(chǎn)生恒定氣壓。矢量變頻器的高速響應(yīng)對用氣突變的應(yīng)用場所特別的適合,如工業(yè)控制用汽缸/襪機(jī)等等。

03.
噪音低

    變頻空壓機(jī)啟動、運(yùn)行平穩(wěn),沒有普通螺桿機(jī)的頻繁加卸載聲。如果采用雙變頻控制(主電機(jī)、風(fēng)機(jī)雙變頻),則效果更好,而且空壓機(jī)排氣溫度可以控制在±2度以內(nèi),避免散熱器結(jié)露。

04.對電網(wǎng)沖擊小(自發(fā)電用戶裝機(jī)容量小)


    變頻空壓機(jī)啟動電流小,電磁閥加載、卸載時電流平穩(wěn)升降,對電網(wǎng)沖擊小,因此配電容量也比非變頻空壓機(jī)的要小。

05.
減少機(jī)械損耗、提高使用壽命

    變頻空壓機(jī)減少了電磁閥的頻繁加載、卸載,提高電磁閥的使用壽命,避免長期高速運(yùn)行對機(jī)組的損耗。而且電磁閥在初次上電后,幾乎不再動作,既延長使用壽命,也延長了它的維護(hù)周期,節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用。

06.
休眠功能

    在用氣量很小,或是不用氣的情況下,系統(tǒng)會進(jìn)入休眠狀態(tài),實(shí)現(xiàn)最大限度的節(jié)能。在休眠中,實(shí)際壓力達(dá)到休眠喚醒壓力時,變頻器高速響應(yīng),立即啟動。休眠功能有效時,變頻器必須工作在矢量模式。

三、變頻空壓機(jī)節(jié)能分析(參考數(shù)據(jù))

    舉例一臺55KW的普通機(jī)組,平均產(chǎn)氣只占額定排氣量的70%,一年運(yùn)行8000小時,電費(fèi)0.7元/度,與變頻機(jī)組相比,普通機(jī)組將產(chǎn)生兩個損耗:

A、空載損耗 B、壓差損耗

其中:

A、空載損耗:

30%卸載時間×卸載時所產(chǎn)生的空載電流損耗(45%×55KW/小時)×8000小時/年×0.7元/度=41580元/年

B、壓差損耗:

70%加載時間×高出2bar壓差所帶來的損耗(14%×55KW/小時)×8000小時/年×0.7元/度=30184元/年   

綜上所述,變頻機(jī)組交普通機(jī)組節(jié)能:41580+30184=71764元/年

按照上述方法計算得到各種功率變頻機(jī)組每年省電金額:

圖片

 

四、
方案改造涉及的電氣部分更改

01.

主回路更改

    將變頻器串接在原來星三角轉(zhuǎn)換完成后的主回路中:常規(guī)的星三角轉(zhuǎn)換示意圖:(KM1主接觸器;KM2-△接觸器;KM3-星型接觸器)

圖片圖片

    主回路中將變頻器串進(jìn)后位置在空氣開關(guān)短路器:

圖片

    對應(yīng)空壓機(jī)主回路端子排更改接線:

圖片

原電柜說明:

(1)原系統(tǒng)中電機(jī)為250KW電機(jī),三相繞組各使用兩根電纜并接在一起;
(2)電源輸入線也是分別使用兩根線纜并接入Y-△主接觸器上輸入端中。
(3)Y-△轉(zhuǎn)換完成時,接觸器為現(xiàn)場中間一個接觸器,接電機(jī)U2/V2/W2線圈,出線端與KM3接觸器實(shí)現(xiàn)Y接法。

02


控制回路更改


    變頻器運(yùn)行信號,由Y-△轉(zhuǎn)換完成后KM2輔助觸點(diǎn)控制,運(yùn)行信號;

    壓力傳感器,考慮不在機(jī)頭上鉆氣孔,在出氣管附近安裝進(jìn)氣管內(nèi),檢測出氣壓力。

    這樣在Y-△轉(zhuǎn)換完成后,變頻器才開始帶電機(jī)運(yùn)行。

圖片

    運(yùn)行中,通過壓力傳感器反饋實(shí)時輸出壓力,進(jìn)行PID功能控制;FA-01為對應(yīng)設(shè)定目標(biāo)壓力值,設(shè)定4~10V對應(yīng)實(shí)際反饋的4~20mA壓力傳感器反饋數(shù)值。變頻器故障信號有TA-TB常閉端子串接入系統(tǒng)急停控制回路中。

  備具:+24接壓力傳感器的正極;AI2接負(fù)極,GND與COM短接

、改造涉及的部分

變頻器一臺,電機(jī)為220KW,需要選用250KW重載機(jī)型變頻器一臺選擇匯川MD500T250G

●電氣柜、壓力傳感器一個、配線

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